為積極推進全要素對標,助力打贏“四提一增”攻堅戰,環境新材料公司二車間制成班對1號水泥磨皮帶下料管進行改造,保證物料暢通,提高了脫硫石膏的摻加量,全年可節創效益90余萬元。
生產42.5水泥所用的工業石膏,其中一部分是脫硫石膏,價格較低,但含水分較高,用量較大容易導致1號上料皮帶機頭入斜皮帶下料管和斜皮帶機頭回料管頻繁堵塞,另一部分是粉末狀的氟石膏,價格較高,不含水分。二者按一定比例配比,用鏟車攪拌均勻,嚴格控制含水量以保障皮帶下料管暢通。
為解決全用脫硫石膏堵塞下料管的問題,降低生產成本,為全面打贏“四提一增”攻堅戰創造條件,班長李長偉帶領員工仔細研究討論優化方案。最終決定,在1號上料皮帶入斜皮帶被動輪下料管中間轉彎處,把下料管加寬取直,下料管兩側鑲上光滑的耐磨板,把斜皮帶機頭皮帶下的接料漏斗加大,把漏斗和下料管內側鑲上聚乙烯滑板,減少內壁對物料的阻力,下料管經過改造后,生產42.5水泥全部改用脫硫石膏。僅此一項,每年可少用氟石膏近2萬噸,節約費用90余萬元!